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离心机异常振动也不能排除由于内部转动件上可能附着的不均匀的塑化物所导致的机组振动失效
日期:2018-08-18  人气:346
随着运行时间的延续,振动高限报警次数增多,频率加大,最终运转情况恶化,离心机被迫停运。运转期间,润滑油流量正常,主轴承温度正常,进料流量、压力有微小波动,基本正常。用力矩扳手对各连接螺栓特别是基础螺栓进行逐个检查,未见松动迹象,预紧力正常,减震器安装位置、旋紧状态正常。根据机组的上述现象和外观检测,基本上可以排除基础结构、减震器、连接螺栓、主轴承的磨损以及进料的波动等因素导致的离心机异常振动。焦点集中在机组内部结构件上,特别是螺旋输送器推力轴承以及耐磨轴瓦等易损件,是否破损需要机组解体后进一步确认。当然,也不能排除由于内部转动件上可能附着的不均匀的塑化物,所导致的机组振动失效。经拆检机组内部零部件,发现下列现象。机组结构简图见图1。(1)推力轴承有明显磨损痕迹,磨损量达0.05mm,同时发现轴承压盖和皮带轮之间在紧固状态下的间隙(图中粗线处)为零。也就是说,在运行状态下,推力轴承和轴承压盖之间可能存在轴向间隙,从而有可能引发螺旋输送器的轴向串动。(2)通过分别测量轴瓦内径和对应的传动轴外径尺寸,得出配合间隙为1.35mm,明显大于制造商提供的标准上限值0.5mm,显然,轴瓦磨损量过大。(3)转鼓内壁和螺旋输送器叶片上发现有少量PVC塑化物垢层,厚度约0.5~1.0mm,分布比较均匀。根据实测,可以判断出该塑化物不是导致机组振动失效的主要原因。(4)进一步检查发现,主轴承未见磨损迹象,其他转动件,如转鼓、输料螺旋、差速器等均未见异常。根据拆检结果,该机组振动失效的主要原因有2个,其一是推力轴承磨损造成的输料螺旋的轴向位移;其二是轴瓦的过度磨损造成的主轴质心的偏移。更换受损部件后,机组的振动指标恢复正常。
 
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